变频器电流显示误差的解决方法
(1) 变频器输出侧电流中虽然也含有大量的高次谐波,但由于变频器采用正弦波SPWM调制,输出电流波形接近正弦波,有效值是平均值的1.2~1.5倍,采用整流系仪表显示时,可以通过适当的方式对其误差进行补偿。
(2) 由于变频器电源输入侧电流波形是输入电压波形峰值处带双尖峰的间断脉冲,输出侧电压波形是等高而宽度按正弦波形变化的矩形脉冲,输入和输出侧的电流波形是在相同的电压(最大值)下形成的,在输入侧和输出侧的电流应基本相同,在输出侧对变频器电流进行测量不会引起大的误差,而且在输出侧对电流进行测量,从电 机角度来说更符合实际。
2 对电流表选型
但这种型号的电流表准确度相对较低,在电流较小时,误差较大;由于它利用磁场转动且本身磁场较弱,易受外磁场的影响,有时误差会大一些。
在将电流互感器的位置移至输出侧后,由于电流波形趋于正弦波,有效值和平均值差值不是太大,在现场对电流显示要求不是太高的情况下可采用1T1动铁式电流表或整流系仪表(但需进行补偿)均可,我们仍然采用了原有42L6-A 20/5整流系电流表对变频电流进行显示。
为此,我们作了如下的改动,在变频器输出侧增加200/5的电流互感器,在200/5的电流互感器一次侧缠绕13匝,实际变比为15.385 /5,在二次侧比20/5电流互感器多计量电流30%,可用于补偿有效值和平均值之间的误差和二次回路中的各种损耗。
实际电流互感器按20/5计算。这样做的目的是在电流互感器一次侧增加电流值时,实际的电流互感器变比并不变,与原有设计相符(只需在更换后的电流互感器上挂牌标明原变比和实际变比,以备日 后核查)。
这样按正常时洗液泵电机回路电流10A计算,电流互感器一次侧在缠绕13匝后电流可以达到130A左右,从而使电流互感器本身的磁化力和高次谐 波引起的漏磁通达到相对比较小的程度,而高次谐波引起的磁滞、涡流等各种损耗也由于二次回路的去磁作用不会明显增大,相对保持在一个较小的范围内。
由于变频器室接近电机负载,相对增加了变频器柜与主控室的距离,同样为了减小电缆带来的传输误差,在变频器输出侧增加200/5的电流互感器,一次侧缠绕13匝的基础上,又在变频器柜内增加了BS4I型电流变送器,将电流互感器回路的0~5A含有大量高次谐波的电流信号转变为4~20mA直流信号,通过原电缆传输至主控室计算机柜,在计算机柜上采用RZG-21004~20mA/4~20mA信号隔离器进行现场与主控室信号的隔离,保障计算机系统的安全。
来源:网络(仅供学习 侵删)
上一篇:如何写出一个好的PLC报警程序?
下一篇:外部环境对变频器使用寿命的影响